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锯床维修:修好工厂的锯床

    那天早上刚进车间,就听见熟悉的锯床又哑火了。这台老伙计跟了我们快二十年,浑身油污,但一直兢兢业业。老王蹲在旁边,手里拿着扳手直摇头:“完了,这次彻底不转了。”

    我心里咯噔一下。厂里正赶一批急活,这台锯床要是趴窝了,整个生产线都得停。主任急得在车间里转圈,说今天修不好就得外协加工,那成本可就高了去了。

    “让我试试吧。”我放下工具包。其实心里也没底,虽然跟这台锯床打了十几年交道,小毛病修过不少,但这次听起来确实严重——启动时连哼都不哼一声。

    我先从最简单的开始排查。按下启动按钮,指示灯不亮。拿万用表一量,电源正常,那就是开关或者线路的问题。拆开控制箱,一股焦糊味扑面而来——果然,有根线烧了。老设备就是这样,线路老化,指不定哪根线就撑不住了。

    换好线重新试机,指示灯亮了,但电机还是不动。老王在旁边递工具,说:“要不叫厂家来吧?”我摇摇头:“等等,我再看看。”

    电机不转,问题可能出在控制回路。这台老锯床的控制系统比较原始,全靠接触器和继电器。我一个个检查,发现热继电器跳了。复位后再试,接触器吸合了,但电机依然安静得像睡着了。

    这时我已经在机床旁边蹲了两个小时,腿都麻了。车间的噪音吵得人心烦,额头的汗滴到电路图上,洇开一片。说实话,真想放弃了,但看着这台陪伴我们这么多年的老伙计,想起它切割钢材时那种沉稳有力的声音,又觉得不能就这么放弃。

    “把传动罩拆开看看。”我对老王说。拆开防护罩,眼前的景象让我倒吸一口冷气——传动皮带断成了三截,碎屑撒了一地。难怪电机空转,动力根本传不到锯片上。

    换皮带本来不难,但这台老设备的皮带型号特殊,仓库里没有备件。采购说至少要三天才能到货。主任的脸更黑了。

    就在大家一筹莫展时,我突然想起仓库角落里还有几台报废的旧设备,其中有一台同型号的锯床。赶紧跑去找,果然在积满灰尘的机器上找到了完好的皮带。虽然旧了点,但还能用。

    换上皮带,重新调整松紧度,已经下午一点多了。我和老王都忘了吃午饭,车间里的其他工友也时不时过来看看,有人递水,有人递烟,虽然都帮不上忙,但那种期待的眼神让我压力更大。

    合上电闸,按下启动按钮——电机终于转起来了!可还没等我们高兴,就听见刺耳的摩擦声。赶紧停机检查,发现锯片在上升过程中卡住了。

    这个问题更棘手。升降机构是液压的,我平时接触不多。拆开液压缸,里面的密封圈已经老化破裂,液压油漏得到处都是。更麻烦的是,导向轴承也有问题,转动不灵活。

    老王说:“这得专业液压工来修了。”我看着那些复杂的油路,确实有点发怵。但既然已经做到这一步,半途而废太可惜了。

    仔细研究液压原理图,一点点拆卸清洗。油污沾满了双手,衣服上也蹭得到处都是。有个螺丝锈死了,怎么都拧不动,只好用电钻打掉。更换密封圈时,因为位置太窄,手指被划了好几道口子。

    最困难的是调整升降平衡。装好后试机,锯片总是歪斜,切割精度受影响。我和老王反复调整液压压力,修改限位开关位置,一直折腾到晚上八点。车间的其他机器都停了,只剩下我们这台锯床时断时续的运转声。

    第九次试机时,锯片平稳上升、精准下落,切割声音清脆利落。我们试切了几段钢材,断面平整光滑,完全符合要求。那一刻,我和老王相视一笑,才发现肚子饿得咕咕叫。

    主任闻讯赶来,看着正常运转的锯床,拍拍我的肩膀:“好样的!今晚我请客。”后来才知道,如果外协加工,这批活至少要赔五万块钱。

    现在这台锯床还在车间里服役,声音比之前还要稳健。每次走过它身边,我都会多看两眼。不仅仅是因为修好它省了钱,更重要的是,这台老设备就像个老朋友,你用心对待它,它就会用踏实的工作来回报你。

    车间的老师傅常说,机器是有灵性的。以前觉得这话太玄,现在倒有几分相信了。那天回家已是深夜,满身油污,疲惫不堪,但心里特别踏实。这种成就感,比什么都强。

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